魯西集團在公司一號文件中明確提出:“節約能源是第一能源”和“管專業必須管節能”的工作要求,下屬各單位各部門積極響應節能號召,認真落實節能措施,通過開展水資源梯級綜合利用、引進先進技術、汽改電、廢料回收,取得了顯著的節能效果。
運行安全管理部積極想辦法,推動水資源梯級利用,提高一次水利用率。梳理排查排入涼水塔水源369處,組織各公司水資源分管領導及職能負責人召開水資源提質專題會議,研究可回收利用水源。經辨識,35處水源可以實現內部梯級利用,目前已完成30項,每小時可節約水源40余方。
硝基復肥公司利用裝置停車檢修機會,實施節水技術改造,回收利用硝銨廢水處理后的三級產水,通過泵輸送至硝酸裝置,代替脫鹽水用于吸收塔產酸,年節約脫鹽水量11.3萬方,節約生產成本565萬元。硝基復肥公司經理狄傳勝深有感悟地說:“這是一筆通過資源回再收利用獲得的效益,我們嘗到了節能的甜頭,下一步要繼續在節能方面下功夫、做文章,繼續深挖裝置潛能,辨識可回收利用資源,這里面潛力真不小!”
聚碳酸酯公司積極引進新技術,在水處理立式換熱器安裝了超聲波除垢儀,投用后系統走水頻率由2個班/次提升至4-5班/次,不僅提高換熱器效果,還延長了系統運行周期。通過更換循環泵開式葉輪泵頭,減少管線鹽塊影響,蒸汽單耗指標較去年同期下降5%。職能部門充分發揮專業優勢,對現有工藝運行條件進行辨識,進行節能比對實驗,制定《水處理氣改電方案》,實施水處理1600#A套汽改電。投運后,每小時節約蒸汽30噸,增加電負荷5000Kw左右,噸產品降低約178元。
與此同時,聚碳酸酯公司堅持一把手帶頭、全員參與,人人為節能降耗獻計獻策活動,今年以來,共收集節能優化措施1860條,并列入大班績效評比,充分調動員工參與節能管理的積極性。為解決落地料回收難題,公司領導班子深入現場摸索研究,經過反復試驗,在成品料倉增加料位聯鎖,料倉放空不再產生落料,不僅降低了能耗,節約了成本,還減少了現場環境污染問題,真可謂是“一舉雙得”。
節能是第一能源。下一步,魯西集團將以更大的力度推動節能工作深入開展,從結構節能、技術節能、管理節能等方面進行改進提升,并積極推廣節能實踐案例,讓節能成為魯西集團高質量發展的靚麗底色。